Повышение эффективности производства комплектующих реакторных установок - АО "ЦКМБ"

  • + 27%

    Повышение загрузки оборудования на участке обработки деталей из силицированного графита
  • + 7%

    Повышение загрузки ключевого оборудования
АО «ЦКБМ» (Центральное конструкторское бюро машиностроения) — ключевое предприятие Росатома, специализирующееся на разработке и производстве насосного и дистанционно-управляемого оборудования для атомной энергетики.
Основная продукция — главные циркуляционные насосы (ГЦН) для реакторов ВВЭР, включая инновационный насос без маслосистемы (ГЦНА-1753), где все узлы смазываются и охлаждаются водой. Это решение повышает пожаробезопасность АЭС и не имеет аналогов в мире.
Предприятие играет важную роль в создании инновационных технологий для атомной отрасли, обеспечивая безопасность и надежность оборудования. «ЦКМБ» также активно участвует в международных проектах, укрепляя позиции России в области атомного машиностроения.
Цель внедрения
  • 1
    Контроль работы ключевого станочного парка
  • 2
    Повышение прозрачности выполнения производственных заданий
География
г. Санкт-Петербург
Количество подключенного оборудования
>130
Тип подключенного оборудования
  • 5-ти осевые обрабатывающие центры
  • Фрезерные и токарные станки с ЧПУ
  • Шлифовальные станки
  • Притирочные станки
  • Термическое оборудование
Используемое ПО
  • Диспетчер MDC
  • Диспетчер MES
  • Диспетчер ТОиР
  • интеграция
Автоматизация и интеграция станочного парка для повышения эффективности производства
Проект предусматривал объединение станочного парка в единое информационное пространство и интеграцию системы мониторинга производственного оборудования (СМПО) с производственной системой 1C:ERP. Это позволило автоматизировать процессы внутрицехового планирования и выдачу заданий на рабочие места. Также была внедрена система премирования операторов, напрямую связанная с их производительностью, которую отслеживает СМПО.
Основной сложностью проекта стал значительный объем индивидуальных доработок СМПО под уникальные потребности Заказчика.
В результате были достигнуты значительные улучшения в загрузке оборудования: на участке обработки деталей из силицированного графита загрузка увеличилась на 27%, а загрузка ключевого оборудования выросла на 7%. Удалось достичь полной прозрачности цепочки выполнения работ, ускорить реакцию производственных служб на аварийные ситуации и повысить культуру производства. Рабочие стали активно участвовать в улучшении эффективности, так как увидели прямую зависимость между своей производительностью и размером премии. Проект способствовал росту мотивации персонала и общей эффективности производства.

Смотрите так же